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5000t/d生产线生料输送系统的改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-05-21

    我公司5 000t/d生产线生料磨系日本宇部UM50.4型,设计产量400t/h,出磨生料由窑尾高浓度电除尘器收集,通过4台链式输送机和8台回转锁风下料器送入水平胶带输送机,再通过一个转运点送人倾斜向上(倾角为6.75。)的胶带输送机,然后将生料粉送人钢丝胶带斗式提升机入库。投产初期,倾斜向上的胶带输送机就出现过在其导料槽背部(靠近皮带机尾轮方向)漏料现象,致使生产无法正常进行。我们陆续对其进行了改进和调整。
1、调整改进的第一阶段
    生产调试阶段,生料磨投料量较少,生料输送系统运行正常,未出现漏料现象。随着生料磨投料量加大,当生料磨产量达到220t/h后,在倾斜向上的胶带输送机导料槽背部,大量生料粉不能及时送走而漏出,现场积灰严重,生料磨无法提产。分析原因:①充气温度较高的生料粉流动性强,在爬坡皮带上因重力作用由高处向低处流动;②带速过快时,生料粉与胶带之间摩擦力较小,生料滞留而漏料。如果降低带速,必须增加带宽才能保证输送量,这样,该胶带输送机的电动机减速器、头部滚筒、尾部滚筒、传送带、机架和托辊等要全部更换,等同于更换一台新的胶带输送机。鉴于生产任务紧迫,公司内亦无备用的胶带输送机,决定先就原因①进行改进。将倾斜向上的胶带输送机头部滚筒下落500mm,尾部滚筒后移98mm,同时提高750mm,从胶带输送机尾轮中心线开始,沿物料输送方向,胶带输送机先水平布置5 500mm,然后按倾角5.32。倾斜向上布置。改进后生料磨产量能稳定在270t/h,如果再提高产量,则就会在胶带输送机导料槽的两侧开始溢出生料粉。
2、调整改进的第二阶段
    由于胶带输送机漏料未能彻底根除,生料磨产量无法提高,影响了窑的正常运转。因为受皮带机钢桁架、输送空间限制,皮带机输送角度已无法降低,在此期间,将宽度1 000mm的传送带更换为宽度1 200mm的传送带(机架加宽,更换托辊,头轮、尾轮和电动机未更换),电动机加装变频器。通过这两项措施,生料磨产量稳定在300t/h,但也再不能提高产量,否则生料粉又开始溢出。
3、调整改进的第三阶段
    为彻底解决此问题,在窑尾电除尘器4台FU链式输送机下,安装1台空气输送斜槽,截取2台链式输送机的生料,送入入库提升机,另2台链式输送机的生料仍然通过原来的2条带式输送机(水平和倾斜向上的皮带机)送入入库提升机。为了保证空气斜槽输送斜度,将窑尾电除尘器南侧2台链式输送机下的2组回转下料器各拆除1台,只保留l台以便于窑尾电除尘器锁风。斜槽型号为X2500x38 254mm,由2台型号为9-19N04.5A离心风机供风,并根据空间及周围建筑物,分3段布置,每段倾角分别为7。、80和230,由2个槽角分别为900和1600的弯槽相连,最后将生料送入入库提升机。技改完毕后,生料磨的投料量提高到了400tjh,出窑尾电除尘器的生料分两路送入入库提升机,生料输送漏料现象得以彻底解决,窑系统产量也迅速提高到5 000t/d以上。
4、结束语
    采用带式输送机输送生料时,要充分考虑输送量、带宽、带速和皮带机扬角的关系,带速不宜超过1.0m/s,向上的倾角不宜超过50,必要时采用花纹皮带。

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