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HL型斗式提升机下链轮组结构的改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-04-30

     生产过程中.HL型斗式提升机经常出现链条脱轮、烧毁电机、断链扣、断链环、断下轮轴、落链等故障,严重地制约了生产。笔者通过对故障形成原因的分析,采取针对性的措施,将下链轮组的结构进行了改进,取得了较好的使用效果。现介绍如下。
1、故障的现象与原因
    HL型斗式提升机在提升物料的过程中,下链轮的取料面处于物料的包容状态,少量的物料随链轮的旋转运动被抛向空载区,有的物料则停留在轮槽中间。运动着的链条夹着物料带动链轮运转,出现了夹料现象。夹料时,特别是夹块状物料,链条中心线会产生偏移,使原处于较紧状态下的链条在扩径轮上运行时其紧度更大,由此而产生了较大的交变剪切力。
    在重锤式张紧装置弹性张紧的条件下,下链轮组因受这种交变剪切力的作用,必然作上下缓冲位移,且不规则;挡料板也在密封槽中随之作相应的不规则位移。由于磨损,挡料板变薄,密封槽距扩大,极易导致挡料板卡槽或卡死。这时,链条与链轮产生松弛而分离,造成了链条脱轮故障。如果继续运行,则提升量减少造成物料堆积,加上链条脱轮的双重阻力,就会异致电机过载而烧毁。
    在丝杆式张紧装置硬性张紧的条件下,下链轮组因受这种交变剪切力的作用丽不能上下移动,使下链轮轴、链扣和链环直接承受这种力。当其超出构件自身允许的强度极限时,便会造成断轴、断链扣或断链环故障。如链扣或链环同时同节断裂,则会造成落链故障。
    每处理1次链条脱轮故障,需1h~2h;排除1次断轴故障,需3h左右;更换1只链扣或l节链条,需0.5h~1h;排解1次落链故障,至少需8h;调换1台电机,需2h~3h。
2、下链轮组结构改进
    原HL型斗式提升机下链轮组主要由链轮、轴、轴承座、挡料板、密封条和张紧装置组成。
    按张紧方式分,下链轮组可分为重垂锤式和丝杆式两种。前者利用重力使链轮组自动移动来控制链条松紧度;后者利用人力旋转丝杆产生的位移来调整链条松紧度。
    如原下链轮组采用重锤式张紧装置,改进时在原下链轮组结构的基础上,在两轮槽中间增加分料装置,在挡料板上增加导向装置(见图2)。如原下链轮机组采用丝杆式张紧装置,改进时.不仅要增加上述两个装置,还要去掉原丝杆式张紧装置,延长下链轮轴、增加配重吊兰和配重,形成类似于重锤张紧装置(见图3),这样链条的张紧利用重力来完成。
    分料装置的作用是消除夹料现象,避免交变剪切力的出现;导向装置的作用是保证挡料板作定向直线运动,消除卡槽现象。二者结合控制链条脱轮和电机烧毁故障。将丝杆式改成类似重锤式张紧装置的作用是:缓解万一出现的交变剪切力及其它运动阻力,消除断轴、断链扣和断链环故障,减少维修工作量。
3、改进方法说明
    (1)轴。将原轴两端各加长100mm,加长段各车削成045 mm的台阶,两端面改制螺丝孔,用于固定吊兰挡板。
    (2)配重吊兰。用3mm厚钢板制作2个600mm×200mm×400mm的长方体配重吊兰,以长度1:1和高度1:1.2之交点为中心,各焊1个直径45dmm的轴套,作为配重吊兰和下链轮轴的联接装置。结构见图4。
    (3)轴承端盖。为适应加长轴安装的需要,将原密封的端盖中间车削加工成45d,mm的通孔,同时在通孔壁车削毡圈,加入毛毡,防止粉尘进入轴承室。
    (4)吊兰挡板。用厚6 mm的钢板制作2个直径60mm的圆板,在中间加工直径12.5mm的通孔,用来固定配重吊兰。
    (5)导向装置。在挡料板与轴配合的密封端盖外侧周围焊上1个方形滑块,用2根导向轨将其活动夹持,并与提升机壳横筋角铁用螺丝联接,形成导向装置,见图5。
    (6)分料装置。用厚18mm的钢板制作2片与下链轮槽口底径相同的弧状分料板,中间开直径60mm的通孔,并用长度为300mm的间隔套,按下链轮槽口的距离焊成一体,配上支撑轴,轴端与两侧挡料板用螺母联接,组成分料装置。见图6。
4、安装注意事项
    (1)导向装置的安装。导向装置安装时,导轨和方形滑块的间隙必须小于挡料板与密封槽之配合间隙,保证挡料_板在直线运行时不与槽口接触。
    (2)分料装置的安装。分料装置安装时,弧状分料板必须安装在两轮槽中间,与轮槽的底径圆弧相距2mm一3mm,防止运动时出现阻力增加磨损。在与挡料板用螺丝联接时,应避免造成挡料板有向内、外侧变形现象出现,防止挡料板在密封槽中无法正常移动或移动后无法复位,再度造成脱轮故障。
    (3)配重的调整。配重过重时,链条受力过大,会加大磨损;过轻,起不到张紧的目的,配重调整一般以空载运行时下链轮组无移动的迹象,用于轻推拉链条有幅度不大的摆动为宜。
5、使用效果
     HL型斗式提升机经改进后5年来从未出现过上述任何一种故障,该机运转率比改进前提高了9%。据统计,1台提升机的改造费用约350元,改造前每台提升机的月修理费用约135元。这样年可节约费用1270元/台。此外,由于HL型斗式提升机的稳定运行,为直径2.85m扩径机立窑线的增产打下了基础。据统计,改造后生产线月增产生料1080t,月增产熟料648t,月增产水泥946t。

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