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闭路磨矿中旋流器的工作原则 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-04-06

1、从一次试验谈起
    早年曾在某磁选厂进行旋流器代替螺旋分级机的试验。将被取代的分级机是∮2400mm双螺旋分级机,与∮2700mm×2100mm球磨机组成闭路工作,作二段磨矿用。
    试验用旋流器为∮350mm衬胶水力旋流器,结构如图1所示。外壳为4~ 6mm钢板卷焊而成,衬胶厚度为6~8mm。试验分两阶段进行,第一阶段在一系统,安装6台旋流器与球磨机组成闭路,每两台为一组,一台工作一台备用。矿浆从约10m左右高差的1.5m3稳压箱通过3条∮159mm管路压入旋流器。试验流程见图2。此流程需用,?迹?时:25 .4mm)砂泵将矿浆送入稳压箱,增加了电耗。同时在试验中发现,各组旋流器的给矿浓度,粒度组成等均有差异。于是在磨矿二系统再次安装6台旋流器,用一根∮219mm总管将磁力脱水槽的沉砂经稳压箱给入旋流器,开始进行第二阶段试验。此时给料压力虽然有所降低(降至0.5~ 0.6 kg/cm2),但仍可正常工作,且取消了增压泵,并克服了各台旋流器给料不均匀问题。两个阶段试验共进行3个多月,考查项目相同。其中包括:①沉砂口直径试验:其中有30、35、44、57mm4个变数;②溢流管直径试验:其中有115、125、140mm3个变数;③溢流管插入深度试验:其中有160、200、250mm3个变数。
    两个阶段试验所得规律相同,但与开路分级的一般规律又不尽相同。现将第二阶段试验结构列述如下:
    (1)沉砂口直径影响:如图3所示,随着沉砂口增大,沉砂产率相应增大,由于内中含细颗粒增多,分级效率亦下降,这与一般旋流器分级规律相同。但沉砂口直径增大对溢流粒度却影响很小,- 200目含量只略有增加,对旋流器的体积处理能力影响也很小。
    (2)溢流管直径影响:见图4所示。随着溢流管直径的增大,对溢流粒度、沉砂产率、分级效率的影响均不显著,只显示略有增加。但是在同一溢流管直径下,沉砂产率和分级效率却随着沉砂口直径的不同,在较大范围内波动。尽管如此,溢流粒度仍较小有波动。这与开路分级旋流器的变化规律显然不同。在开路条件下,随着溢流管直径增大,溢流粒度明显变粗,沉砂产率和分级效率亦应减小。在这里只有一点是一致的,即随着溢流管直径增大,旋流器的体积处理量亦随之增大。在第一阶段试验中,随着溢流管径的增大,而不得不将砂泵电机由38kW改为55kW,以增加矿浆的输送能力。
    (3)溢流管插入深度的影响:在160~250mm插入深度范围内,得到的关系是:溢流细度随溢流管插入深度增加而提高,但幅度并不很大,分级效率保持稳定。
    由于受工业生产条件的限制,未能做更多的参数试验。仅就上述试验结果己可看出,尽管溢流口和沉砂口尺寸作了较大范围变化,但溢流粒度却很少改变,只在81%~85%之间波动,比螺旋分级机只提高0.5%。那么是什么原因制约了溢流细度提高呢?
2、问题的征结——闭路旋流器的工作原则
    三门峡30码期期必中销售球磨机、雷蒙磨粉机、雷蒙磨配件等机械设备。
    开路工作的旋流器在缩小溢流管后,可以借减少溢流固体产率,提高溢流细度。但是闭路工作的旋流器则不具备这个条件,溢流产率必须与球磨机的新给矿量相一致,溢流中的细颗粒含量取决于球磨机的磨碎能力,而不取决于旋流器的结构参数,因为旋流器并不制造细粒级。这就是上述试验未能使溢流粒度降低的基本原因。
    那么水力旋流器是否就无所作为了呢?也不是!旋流器是磨矿机组的辅助设备,应为磨矿机创造最佳工作条件,磨矿机需要的最佳操作条件是:
    (1)有足够高的磨矿浓度。对铁矿石重量浓度应达到80%~85%,以使固体颗粒包裹在球荷表面,有充分被磨碎的机会。
    (2)有适当高的返砂量。对大型球磨机应达到200%~300%,球磨机内充满固体,球介质的粉碎作用会更有效地发挥。
    (3)返砂中应尽量减少合格的细颗粒,使粉碎作用尽多地施加于粗颗粒身上,并减少过粉碎现象。
    闭路工作的旋流器就应当从上述要求出发,为球磨机做好服务工作。那么旋流器的选择和参数调整就应该达到:①有足够大的沉砂量;②有足够高的沉砂浓度;③有尽可能高的分级效率。
    当球磨机的工作条件变好了,细颗粒磨出多了,旋流器的溢流粒度自然就可能变细。这就是闭路旋流器的工作原则。概括起来就是:从磨矿机着眼,从旋流器入手选择和调整参数。
    现在回头来看,上述试验是否遵循这一原则?由于正负效应相互抵消,这一原则并未很好统一贯彻。由图3可见,随着沉砂口增大,沉砂量增加,是正效应,但分级效率也大幅降低是负效应,两相抵消,溢流细度未见明显增加。又由图4可见,随着溢流管直径增大,旋流器处理量加大,沉砂产率和分级效率均略有增加,均是正效应,结果溢流细度也略有增加。
    一般来说,仅靠调整1~2台旋流器的溢流管和沉砂口直径,要同时获得3项正效应是比较困难的。应当同时改进旋流器的结构型式,增加给料压力或减少旋流器直径,增加设备台数,以求全面发挥正效应的作用。
    此次试验主要是考核旋流器代替螺旋分级机的可能性,目的已经达到,但潜力并未充分挖掘出来。

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