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白肋烘干机的改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-03-31

一、课题背景及目的
    烘干机工序比较关注的几个工艺特性:干燥区的热风温度、冷却区水分、烘干机出口水分和出口温度。2010年10月以来,烘干机的出口水分偶有偏高,影响工艺的质量。车间质量要求,控制白肋烘干机出口水分,减少湿烟量,降低浪费。而目前白肋烘干机的问题点是,2010年10至2011年5月份白肋烘干烟叶平均每批次湿烟量比较多,即以每批烟2400kg计算,每批烟造成的湿烟量达24kg,造成极大浪费。因此,课题选定为,减少白肋烘干机出口湿烟量。
二、问题调查
   白肋烘干机都存在着不少湿烟叶,我们就这几个月的生产情况展开分析,对曲线图认真研究,可知每批次烟叶的料头水分偏高、时间跨度长,中间至料尾过程烟叶水分波动小,于是小组从中找到了进一步分析问题的线索,即料头造成的湿烟占白肋烘干机湿烟量的比例很大,料头产生的湿烟比例超过了80%0因此,我们只要减少料头造成的湿烟量,就能极大减少烘干机产生的湿烟量。
    经过认真分析及测算,决定把白肋烘干机湿烟量从24kg/批降至5kg/批作为改善的目标值。
三、原因分析
    针对白肋烘干机料头湿烟量多的问题,集思广益,得出1 0钟潜在原因,现对其——分析。
    1)浚按操作程序操作。查看操作工都具有培训资格证书,、操作工均培训合格。到现场调查,操作工执行的配方参数均符合工艺标准。结论:操作工没按操作程序操作是非要因。2)水管电磁阀故障6 201 1年6月2日,我组人员对电磁阀作了一手动测试,触摸屏显示电磁阀动作正常。为了进一步确认电磁阀的影响,我们拔掉电磁阀出口的塑料水管,作一组测试,测试结果是正常的。结论:水管电磁阀故障为非要因。3)排风阀不动作。2011年6月1日,我组人员到现场观察设备参数,从触摸屏可知,排风阀工作正常,然后对比现场,通过与现场的对比可知,触摸屏上的开度与现场阀门的开度基本是一致的。结论:排风阀不动作不是要因。4)疏水管道布局不合理。2011年6月1日,我组人员到现场对疏水管道进行观察研究,并绘出烘干机疏水管的设计图按照疏水管道“向低位布局”的设计原则,该疏水管的布局是合理的。结论.故疏水管道布局不合理是非要因。5)喷雾泵频率小。201 1年6月2B,我组人员查看泵的的配方参数为50Hz,设备运行时,查看泵的工作速度,其工作速度能达到50Hz,见下图,泵能满足设定的速度运行。结论:故喷雾泵频率小是非要因。6)预热时电磁阀打开。查看裎序,从程序上可知,当系统预热时,#tl就有信号,从而Q24.3有信号输出给电磁阀,电磁阀就开始动作,水管打开。目前的工作原理是:预热启动一电磁阀打.开—喷雾嘴漏滴一回潮区积水—启动进料一料头水分偏高。因为预热时,并没有烟叶流进烘干机,而此时水管已经喷射,导致回潮区积水,烟叶水分会偏湿。结论:预热时电磁阀打开是要因。7)来料偏湿。为了确认这一因素,我组查看了3至5月冷却区的冷却区曲线。从曲线圈可知,冷却区水分在工艺要求内,同样,我们也查看了其他时间段的曲线圈,尽管加里料出口后有湿烟存在,但在冷却区的水分是正常的,因此,来料偏湿不是要因。结论:来料偏湿不是要因0 8)爬升带速度慢。烘干机爬升带是烘干机主工作区(主输送带)的烟叶来源,假如速度过低,将导致主输送带烟叶供给不足,导致主输送带烟叶铺料厚度偏薄,从而影响降低设备的生产效率。根据统计结果,爬升带的运行情况进行跟踪,发现随着生产的进行,在爬升带与喂料机之间烟叶有逐渐堆高的趋势,烟叶的流量跟不上,烘干出口水分大。因此,爬升带速度小是要因。9)湿度计失准。为了检验烘干机上面的电子湿度计的完好性,我组人员用机械式湿度计测量数据做对比,测量的平均误差均小于1.O%(其中1.O%为工艺最最大允许误差),湿度计工作正常,结论:湿度计失准不是要因。10)水分仪失准。查看了烘干机3个水分仪校准记录表,校准记录显示正常。结论,水分仪失准是非要因。
四、制定对策及实施
    针对造成白肋烘干机料头较高湿烟量的要因,制定了相应的对策,预热时水管电磁阀打开,使电磁阀在进料时打开,预热电磁阀延时打开,修改控制程序。提升带的速度慢,提高提升带的速度,达到一个合适速度值,更换传动系统被动链轮,减少齿轮齿数。
  一实施一使电磁阀在进科时打开。从预热到进科,平均相隔3分钟,在控制程序修改上,设置3分钟的延时才打开电磁阀,即:预热启动一3分钟后电磁阀打开一喷雾一启动进料。程序更新后,设备正常运行,电磁阀达到预热延时3分钟才打开的效果。
    实施二:提高提升带的速度。在要因确认中,可知,提高提升带速度可减少湿烟量。目前被动链轮齿数为65,欲将速度提升30%,根据“速比等于齿数比的反比”可以得到以下方程式:2L=1+30Y0式中:为原被动链轮齿数:z'为新被动链轮齿数。代入数据,可得新被动链轮齿数应为50,为确保设计留有余量,并考虑到目前电机使用的频率为65Hz仍然偏高,以及传动的配合性等因素,我们最终将齿数选定为45。
五、效果与效益
    (一)效果验证
    小组对7月至9月份活动效果进行了验证,抽取了这几个月的曲线图,效果良好,烘干机出口水分稳定、良好,并对这几个月所有的曲线圈进行统计。效果检查期的3个月平均湿烟量(3Bkg+3.6kg+3.9kg)/3=3Bkg,实现了低于5kg/批的目标。
  (二)效益分析
  经过本次QC攻关,白肋烘干机产出的湿烟叶量达到5kg/批以下,完成了预期的目标。本次攻关后,设备运行良好,工艺平稳,没有造成质量其它方面的缺失,满足了工艺质量要求。湿烟量的减少,进一步节约能源,减少能耗,为厂的创先争优作出一定的贡献。减少人工成本,节省了人工卸烟、挑炼烟叶的返工环节。通过本次活动,进一步提高了成员的质量意识,问题意识和改进意识,增强了成员的团队精神。
    六、制订巩固措施
    进一步巩固活动成果,小组采取了以下措施:将修改后的参数、完善后的程序上报车间,经批准后进行了固化:在程序中加设密码,由专人负责;进一步提高整线工艺的稳定性,确保低比例的烘干机湿烟量。

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