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改造选煤工艺降低煤泥水浓度 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-12-23

1、概况
    老屋基选煤厂是一座群矿型炼焦选煤厂,设计能力为180万t/a,采用主再洗跳汰,煤泥水经浓缩后浮选的工艺流程。原煤在进入跳汰机以前,经过破碎机预先破碎,因而产生的次生煤泥量达到3.05%,并且矸石泥化严重,加重了煤泥水处理系统的负担。45m浓缩池的溢流浓度一般在250g/L左右,加入净水剂后也失去了对煤泥水的澄清作用,导致浓缩机煤泥压耙子故障,不得不停车将煤泥水放入沉淀池,再将煤泥挖出。这既耽误了生产时间,又浪费了人力财力。为了解决煤泥水浓度过高的问题,提高精煤的数质量,1998年该厂与煤科总院唐山分院合作对选煤工艺进行了改造,用科技含量高的重介旋流器代替了跳汰机,又将锤式破碎机改为英国MMD - 500型破碎机。工艺流程见图1。
2、改造前、后对比分析
    改造前、后的选煤效果如下:
    (1)将原煤破碎机改换为MMD - 500型破碎机和用重介旋流器代替跳汰机以后,经过测试,发现次生煤泥量减少了。
(2)采用重介旋流器以后,经过测定,发现中煤和矸石中的煤泥含量比采用跳汰机时增加了,中煤和矸石的灰分也提高了。
    (3)在重介系统中增加了弧形筛和脱介筛(筛缝为0.3mm).改变了煤泥水直接进入捞坑,一部分粗煤泥被脱介筛回收了。根据角锥池入料湿法小筛分实验,发现煤泥含量比采用跳汰系统时角锥池入料的煤泥含量减少了。
3、改造效果
    经过改造减少了进入45m浓缩池的煤泥量,减轻了浓缩机的负荷,煤泥水中加入净水剂后一般40s就澄清了,并且药剂用量为9.5g/L;浓缩池溢流浓度由250g/L左右降到了12g/L左右,再也没有发生浓缩机压耙子事故,杜绝了煤泥水未经浮选处理就放入沉淀池;使重介旋流器达到了理想的效果,浮选系统发挥了最大的作用;提高了精煤产率,降低了对环境的污染,仅1年就全部收回了改造系统所投入的资金。

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