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关于特块煤流系统技术的改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-12-19

1、研制内容及创新点
    我矿原来的特块煤流系统是:原煤经主井皮带通过3#篦条筛筛出300mm~700mm以上的块煤经特块筒子,大碳溜子运输到煤厂。我们参考原煤流系统一起讨论,制定出把特块煤分成两部分,一部分经原系统供自用煤用户使用,一部分经破碎后洗选装车,这样就可解决特块煤流系统一直不能满足生产需求的难题。
    基于这种认识,整个改造分为以下几个部分。
    (1)选煤楼特块煤运输线路的改造,具体实施方案是:在特块煤筒子上开口安装自制的漏煤筒子,通过闸门控制块煤的流向,并在新安装的筒子下安装一部40型小溜子,通过自制安装的破碎机破碎后,经20#走廊皮带上楼洗选装车。
    (2)破碎机的改造:我矿现使用的破碎机规格均为P C-800×1000,此破碎机因锤头数量少、强度低,只适用于破碎300mm以下的块煤。由于特块煤粒度大、难破碎等因素,现有的破碎机无法满足破碎要求。针对现有情况,为了减少成本投入和不影响特块煤的破碎。我们决定自行设计适合破碎700mm以上块煤的破碎机。通过绘制图纸、选择材料,对现有的一台800×l000mm的破碎机箱体进行加大、加宽,锤头加六、加厚、加多,主传动轴加长的方法制作了一台1000×1500mm的破碎机。改造后的破碎机锤轴加长到2000mm,锤头由原来的24个增加到现在的48个,配以75kW电机,从而提高了破碎机的破碎能力。
    (3)减小选煤楼楼板振动的实施方案:选煤楼由于使用年限长,用大功率破碎机震动大,使楼板无法承受较大的震动。为了减轻楼板的振动,我们用矿用工字钢制作了破碎机机座,在座下加垫32mm厚的皮带,用以缓减楼板的振动,再用地脚螺丝与楼板加固,水泥整体浇铸的方法,使破碎机与楼板成为一体。从而缓减了破碎机在工作时对楼板的震动破坏。
    改造后的特块煤流系统具有以下几点。
    (1)破碎机体积大、功率大,可破碎700mm以上的大块。(2)破碎能力大,每小时可破碎150t。(3)设计合理,煤流系统可适合不同用户的需求。(4)自行设计改造的破碎机,节省了费用投资。
2、应用情况及经济效益
    (1)特块煤流系统改造后,可破碎我矿300mm~700mm以上的特块煤12万吨。现特块煤按混末煤售价为205元,而特块破碎后经洗选,每吨返矿价为277元。而破碎后的50mm~300mm的块煤占原煤块煤的50%约6万吨,这样煤炭售价年增收:
    (277-205)元/吨×6万吨-432万元
    (2)改造所有的设备、配件、材料和系统改造的费用3万元。而购买一台新的破碎机需40万元,从而节约资金37万元。
3、总体性能
    特块煤留系统自2006年12月改造后投入使用已运转近3个月,现设备运行平稳。改造后的系统不仅可以满足职工自用煤要求,还可通过增减破碎机锤头数量来满足洗选和末煤装车的要求。
4、存在的问题及推广前景
    由于漏煤筒制作时所用的钢板较薄,不耐磨需进一步改进。
    此改造项目所用的破碎机目前视全局最大的破碎机,增补了以前不能破碎700mm以上大块的空白。可为集团公司乃至全煤系统提供了借鉴的机会,具有很大的推广价值和应用前景。

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